氣門是四沖程發動機配氣機構的重要零件之一,它的工作性能是否良好,直接影響著發動機動力的正常發揮。氣門的工作條件非常惡劣,不但要承受高溫氣體腐蝕、氣門落座沖擊力、氣體壓力、因溫度梯度而產生的熱應力及盤部錐面熱脹應力,而且還要承受高溫,進氣門一般承受的溫度高達300℃~400℃,排氣門承受的溫度高達600℃~800℃。
某四缸汽油機在進行300h冷熱沖擊試驗時,動力性能突然降低并且伴有異響,拆機發現一缸排氣門在頸部斷裂,排氣門盤部已經掉入燃燒室,下面就對此故障進行分析。首先對故障件分析,然后在斷口處提取樣品進行化學成分、金相組織分析,并對斷口處進行硬度分析,又經過溫度場試驗檢測后查出原因,最后對排氣門進行改進設計并試驗驗證。
一、排氣門頸部斷裂的原因主要有:
1)排氣門質量問題,零部件尺寸、化學成分或者力學性能等不符合設計要求;
2)排氣溫度高于排氣門所能承受的溫度,導致熱疲勞斷裂;
3)氣門座圈脫落,造成氣門單邊落座而造成交變彎曲應力,導致頸部斷裂;
4)氣門與氣門導管間隙過大,導致氣門在運動過程中擺動造成氣門桿部磨損,溫度升高,氣門落座不正,受力不均勻,最終導致頸部斷裂;
5)氣門彈簧折斷或者氣門鎖夾脫落導致氣門直接掉入氣缸,活塞撞氣門造成斷裂。
經過初步排查,氣門座圈沒有脫落,氣門與導管間隙符合要求,氣門彈簧和鎖夾正常,排除了3),4),5)原因造成的斷裂,因此繼續從產品質量和排溫方面進行排查。
二、故障件分析
排氣門斷裂位于氣門盤部與桿部的過渡位置,此處是氣門的應力集中點,同時也是高溫集中點,是氣門較容易出現失效的部位;觀察氣門桿部與搖臂接觸面磨損均勻且輕微,未見表面碰傷;氣門鎖夾槽未見磨損與碰傷,且鎖夾槽完好無損;桿部靠近頸部區表面有橫向彎曲疲勞紋,氣門桿部有輕微的偏磨情況;頭部已被撞擊破碎變形,是氣門斷裂后掉入燃燒室導致。進一步對斷裂源進行分析,斷面上存在較多臺階,從圖中箭頭所示處開始按逆時針方向觀察,臺階越來越高;同時對各個擴展平面大小進行觀察,圖中箭頭所示區的平面最大,逆時針方向各擴展平面越來越小,從而說明氣門受到周向疲勞,而且箭頭所示區為主裂源區,此斷裂屬于多源疲勞斷裂。同時發現斷面及頸部有積碳層,而且有的已剝落,如圖6所示,說明氣門斷裂處受到高溫氧化。
三、化學成分分析
如果氣門所用材料的化學成分不符合設計要求,將可能加速氣門的疲勞斷裂。因此,對該氣門化學成分進行分析檢查。該排氣門盤部采用的材料是21-4NWNb,在裂紋源處沿軸向取樣,進行化學成分檢驗。檢測結果見表1,符合標準要求。
四、金相分析
觀察分析斷裂處周圍的金相組織是否正常,在主斷裂源處縱向取樣長約25mm,觀察斷口處及桿部表面均有不同深度的氧化層,主裂源區氧化層深度與頸部表面氧化層相近,深度為0.033mm,如圖7所示,近斷口處顯微組織奧氏體晶界有熔解,碳化物是重新分布后的粒狀珠光體組織,即中溫軟化組織,說明氣門工作溫度較高,超過21-4NWNb材料的使用溫度700℃。進一步檢測取樣的硬度,技術要求中桿部的硬度要求是(35~40)HRC,在取樣中采集三個點的硬度,發現硬度低于要求值,高溫已經導致氣門硬度降低,檢測結果見表2。
進一步分析,金相顯微組織顯示氣門工作溫度較高,是高溫時效過程,奧氏體晶界被熔化,碳化物被球化,碳氧化物重新分布,組織轉變成粒狀珠光體組織,改變了基體中合金元素M23C6的組成,導致21-4NWNb材料的高溫持久性能大大降低,同時高溫也加速基體材料氧化腐蝕,在氣門頸部易形成疏松、氧化層,加上氣門有偏磨,氣門工作時在頸部產生很大的應力集中,在氣門較薄弱的部位形成裂紋源,加上交變的彎曲應力和過熱綜合作用產生的多源疲勞,從而大大縮短了氣門的使用壽命。
五、受力分析
因為氣門斷裂也有可能是因為氣門所承受的拉伸力高從而加速失效,所以用一臺同型號的發動機進行100h試驗,拆機后發現排氣門頸部直徑尺寸由Φ5.5mm降為Φ5.1mm,如圖10所示。通過檢測,桿頸伸長為0.17mm,低于理論伸長量0.55mm,因此排除了拉伸力太大造成的失效。
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